maandag 27 september 2010

Site bijgewerkt

Zo, eindelijk maar weer eens hier en daar de site bijgewerkt. Er was zelfs een reactie van een kijker binnengekomen! Geweldig. Het filmpje met de key chain cam is leuk geworden! Natuurlijk ook via YouTube en via de site te bekijken, en hier.

woensdag 22 september 2010

Crash! Mentor uit de running. Concept X update.

Vanmiddag was het prachtig vliegweer, dus togen Jelmer en ik weer eens naar Spaarnwoude. Onze instructeur was verhinderd, dus een beetje op de bonnefooi dan maar. Gelukkig waren er wel een paar mensen. We hebben op aangeven van Harry van de firma Quartel, de extra ontvangerbatterij achterwege gelaten, en vliegen nu gewoon met de ontvanger en servo's gevoed via de BEC van de motorcontroller. De tests lieten zien dat er geen problemen waren. Het Center of Gravity is gecontroleerd en blijft goed.

Jelmer maakte eerst een vlucht met de Mentor. Toch wel wat choppy boven de bomen. Er was nog stroom over dus ik wilde wel een korte vlucht maken. Helemaal geen gekke dingen, wat achtjes, maar wel klein vliegen om boven het veld te blijven. Helaas bij de tweede aanvlucht om een landing te proberen, corrigeerde ik de verkeerde kant op en omdat de kist nog maar op 5 รก 10 meter hing, dook hij linksaf recht met zijn neus de grond in. De vleugel klapte er keurig af op de breekplaatjes, maar de neus is flink ingedeukt, de prop gebroken en de spinner gedesintergreerd. Het puntje zat een vinger diep in de grond... De lipo had dusdanige schade opgelopen dat er kortsluiting ontstond. Gelukkig had ik de batterij al ontkoppeld. Ik keerde de kist meteen op zijn kop en schudde de batterij eruit om ergere schade te voorkomen... Een lipo afgeschreven. Nu maar weer een plan maken om de Mentor weer vliegklaar te krijgen. Hopelijk is de motor zelf niet naar de knoppen.

Jelmer maakte ook nog een vlucht met de F-117. Wat een leuk ding is dat toch! Dit keer met een camera aan boord. Zo'n mini-sleutelhanger. Het filmje ziet er leuk uit. Niet dat het zo bijzonder is, er staan er legio op YouTube, maar dit is wel ons eerste in-flight video.

De Concept X is inmiddels al weer een tijdje binnen. Jelmers speeltje dus ik blijf er verder zoveel mogelijk af.
Eerste probleempje was de richtingroer-servo. Deze was niet goed gecentreerd. De gekozen oplossing was om een gaatje te boren in het vertikale staartvlak, het schroefje los te draaien en aldus opnieuw te centreren.
Tweede probleem was dat de roeruitslagen megagroot waren en bijgeleverde zender/ontvanger wel erg basic zijn, en geen mogelijkheden tot fijnregelen hebben (expo, maximale uitslagen afregelen). Dus kwam de Graupner 2,4 GHz ontvanger erin. Volgende probleem: de ontvanger plus servo's trekken te veel stroom en bij combinatie richtingroer/hoogteroer/ailerons stoppen alle servo's met bewegen. Da kan je nie hebbe hee.
Gekozen mogelijke oplossing is het aansluiten van een losse BEC. Is in bestelling.